1? 概述
無軌電車的受電器負責將供電軌正極側的電能傳送到電車上,并從供電軌負極側回流。寧波某項目無軌電車在運營 2 年后,部分受電器的彈簧出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。本文通過現(xiàn)場調研,對 TSS11 型受電器的正常彈簧和故障彈簧進行檢測,并采用有限元軟件進行仿真分析;通過對正常彈簧和故障彈簧進行對比試驗,
查找彈簧斷裂的原因,并提出改進方案 [1-2]。
2? 受電器彈簧受力分析
受電器彈簧一端與底架連接,另一端與下臂桿連接,通過彈簧力提供受電器與供電軌的接觸力。TSS11 型受電器結構如圖 1 所示,其受力情況如圖 2所示。
受力計算如下:
已知各個參數(shù)的情況下,可通過式(1)計算出彈簧的初始力和初始位移。根據(jù) GB 23935—2009《圓柱螺旋彈簧設計計算》[3],計算得到受電器彈簧各參
數(shù)如表 1 所示。
3? 彈簧斷裂原因分析
3.1? 尺寸檢查
根據(jù)經(jīng)驗,影響彈簧斷裂的主要因素有:1)環(huán)境因素;2)產(chǎn)品的結構幾何形狀。本文隨機選取 3個試樣,檢查彈簧和接頭尺寸,結果如表 2 所示。
在安裝過程中,為保證彈簧與接頭穩(wěn)定連接,要求接頭直徑大于彈簧小徑,實現(xiàn)過盈配合連接,且要求*大過盈量不超過 0.8 mm。
由 表 2 可 知: 所 有 的 產(chǎn) 品 尺 寸 均 滿 足 設 計 要求;其中試樣 1 的接頭直徑與彈簧小徑的過盈量為0.2 mm,滿足安裝要求,彈簧正常;但試樣 2 中接頭直徑和彈簧小徑的過盈量達到 0.8 mm,試樣 3 的過盈量達到 0.9 mm,兩個彈簧均斷裂。因此,推測接頭直徑的公差超標是導致斷裂的原因。
3.2? 斷口檢查
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,斷裂面位于彈簧與軸相接觸的表面,斷裂面與彈簧軸線約呈 45°夾角,斷口周圍無塑性變形,可見明顯疲勞擴展貝紋線,且裂紋擴
展區(qū)面積約占 50%,如圖 3 所示。說明彈簧在工作過程中所受的載荷較大。
對斷口進行超聲波清洗,并通過掃描電鏡進行觀察,其疲勞源區(qū)可見明顯疲勞臺階(見圖 4)。
3.3? 金相檢驗
在斷裂處取樣,并對試樣進行打磨和拋光,將其置于OLYMPUS GX71顯微鏡上做金相檢測。試樣經(jīng)4%硝酸酒精溶液浸蝕后,彈簧表面無明顯脫碳現(xiàn)象,裂
紋源區(qū)有灰黑色雜質嵌入,深度約為 88 μm(見圖 5)。
以斷裂點為基準,向外對斷裂彈簧進行 HV 硬度梯度檢測,結果如表 3 所示。
由檢測結果可知,該彈簧表面無脫碳現(xiàn)象,且顯微組織均勻。
根據(jù)試驗分析,彈簧材質滿足設計要求,斷裂處位于彈簧接頭處,屬于疲勞斷裂。
3.4? 仿真分析
采用有限元軟件建立彈簧三維模型,并進行應力分析 [4]。當過盈量為 0.4 mm 時,彈簧受到的應力*大值為 281.9 MPa(見圖 6)。
當過盈量為 0.8 mm 時,彈簧受到的應力*大值為 1 358.5 MPa(見圖 7),接近材料許用抗拉強度1 620 MPa。因此,判定材料的過盈配合是導致彈簧
斷裂的主要原因。
4? 試驗驗證
采用彈簧試驗機進行試驗,模擬彈簧受力狀態(tài),如圖 8 所示。
當接頭與彈簧的過盈量為 0.4 mm 時,經(jīng)過500 000 次試驗,彈簧無斷裂現(xiàn)象。當接頭與彈簧的過盈量為 0.8 mm 時,通過223 660 次試驗,彈簧與接頭處出現(xiàn)斷裂,斷裂形狀與實物一致。
5? 結束語
本文通過分析和試驗,發(fā)現(xiàn)彈簧和接頭之間過盈量大是導致彈簧斷裂的主要原因。而彈簧小徑的尺寸受到工藝的影響,批量性彈簧小徑的公差變化很小。
根據(jù)彈簧小徑的尺寸來匹配相應的接頭尺寸,將彈簧接頭的尺寸由 mm 調整為 mm,并將彈簧與接頭的過盈量限定在 0.4 mm 以下后,彈簧在運營過程中再未出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。